石墨換熱器立管堵塞嚴(yán)重時(shí),換熱面積大幅度減小,傳熱系數(shù)也減小,濃縮負(fù)荷降低,但是換熱器酸溫差增加,結(jié)垢加劇,形成惡性循環(huán),管壁越結(jié)越厚,加上稀酸帶來的大量淤漿,造成堵管。當(dāng)列管堵塞接近1/3就嚴(yán)重影響換熱效果,必須停車清堵。目前清理換熱器列管沒有特別有效的方法,只能靠機(jī)械方式清理,極易損壞管子。生產(chǎn)中,濃縮連續(xù)運(yùn)行6-7天石墨管堵塞就會(huì)超過200根,只有停車清理。每次清理需要停車3-4天,嚴(yán)重影響濃縮成產(chǎn)運(yùn)行率,造車過濾與濃縮負(fù)荷不匹配,反應(yīng)系統(tǒng)頻繁開停車,消耗高。
石墨換熱器列管堵塞主要是由稀酸中帶入大量固體石膏、濃縮過程中析出石膏和氟硅酸鈉結(jié)垢所造成。為此,提出如下的整改措施:精心操作,嚴(yán)格控制反應(yīng)槽指標(biāo)。生產(chǎn)出粗大均勻的石膏晶體,不僅可以大幅度提高磷礦的轉(zhuǎn)化率,還能提高過濾的效果,大大減少穿濾的石膏量;大修期間,清理稀酸中的淤漿,把淤漿泵改為變頻離心泵,運(yùn)行效果良好;未發(fā)生堵塞,淤漿可以及時(shí)打回反應(yīng)槽,轉(zhuǎn)耙運(yùn)行良好,稀酸給料泵出口稀酸含固量從3%左右降至約0.2%。
經(jīng)過改進(jìn),石墨換熱器列管堵塞情況大為改善,換熱器列管清理周期大大延長,從一周清理一次延長至一月清理一次,極大提高了濃縮系統(tǒng)的運(yùn)行率,使產(chǎn)量大幅度增加。石墨換熱器嚴(yán)重堵塞是影響磷酸生產(chǎn)的主要因素,應(yīng)防止稀酸帶入固體石膏和濃縮過程析出的結(jié)垢物堵塞石墨管;對反應(yīng)系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、淤漿輸送系統(tǒng)整改以及維持濃縮系統(tǒng)平穩(wěn)操作,可以大大減少淤漿、石膏、結(jié)垢對石墨列管的堵塞。